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在電除塵器改造完工后,我們即對(duì)每個(gè)電場(chǎng)進(jìn)行空載試驗(yàn),繪制冷態(tài)伏安特性曲線,對(duì)比廠家提供的曲線數(shù)據(jù),為改造工程的驗(yàn)收提供依據(jù),確保了電除塵器良好的初始狀態(tài)。
2013年6月底,這家公司#2 機(jī)組電除塵器高頻改造完成,進(jìn)入168試運(yùn)。試運(yùn)初期,電除塵器出口煙塵濃度由60~80 mg/Nm3降至28mg/Nm3,達(dá)到了改造技術(shù)協(xié)議中的相關(guān)要求。隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,一、二電場(chǎng)(高頻電源)頻繁出現(xiàn)二次電流歸零導(dǎo)致電場(chǎng)跳閘故障,電除塵器出口煙塵濃度升至30mg/Nm3 以上。為了解決電場(chǎng)跳閘的問題,我們對(duì)#2機(jī)組電除塵器進(jìn)行了24小時(shí)跟蹤,抄錄數(shù)據(jù)、繪制熱態(tài)伏安特性曲線。通過對(duì)曲線的分析,判斷電場(chǎng)內(nèi)部發(fā)生了電暈封閉及反電暈現(xiàn)象,其根本原因?yàn)楦弑入娮璺蹓m導(dǎo)致陽極板或陰極線上積灰過多。要消除此問題,必須由振打系統(tǒng)入手,在本系統(tǒng)中,振打器連接成矩陣形式(每個(gè)室的振打形成一個(gè)矩陣),任何時(shí)刻,矩陣中每次只允許一個(gè)振打器投入運(yùn)行。同時(shí),由于振打器的內(nèi)部高度是固定的,因此,要加強(qiáng)振打,只能采取加強(qiáng)振打頻率、調(diào)整振打運(yùn)行方式的方法來實(shí)現(xiàn),解決方案:
a)減少振打器的間隔時(shí)間以加強(qiáng)振打頻率,由原設(shè)的1s 降低至0.5s。這樣,在相同的時(shí)間內(nèi),每臺(tái)振打器的振打次數(shù)都實(shí)現(xiàn)了翻番,振打強(qiáng)度得到了提高。
b) 在電場(chǎng)作用下,由于靜電引力的作用,塵埃在極板和極線上的粘附力很強(qiáng),很難完全搖動(dòng)。為了減少在生產(chǎn)粉塵控制軟件的吸附容量,嵌入式斷電振的邏輯,即在除灰器電場(chǎng)的江蘇鳳谷節(jié)能科技的使用,只要有一個(gè)振動(dòng)器振動(dòng)狀態(tài),即停止或減少供電電壓的兩。停電振蕩可以減緩粉塵的沉積,但并沒有完全改變電場(chǎng)灰沉積跳閘的故障。到目前為止,我們已經(jīng)加強(qiáng)了電源故障振蕩邏輯兩次,高頻電場(chǎng)每45分鐘停止一次(時(shí)間可調(diào))10分鐘,然后依次循環(huán)。停電后,靜電相互作用引起的粉塵粘附明顯減少,振動(dòng)效果大大提高,完全避免了內(nèi)電場(chǎng)沉積造成的兩個(gè)電流減少,輸出場(chǎng)始終處于最佳狀態(tài)。
c) 以矩陣和分組相結(jié)合的振動(dòng)方式,通過矩陣,每天切換到分組模式運(yùn)行30分鐘。因此,利用矩陣式快速振動(dòng)的優(yōu)點(diǎn),使陰極骨架充分振動(dòng),清灰效果良好。通過優(yōu)化電磁振動(dòng)系統(tǒng),在機(jī)組運(yùn)行2000h,檢查基本無積灰現(xiàn)象在電場(chǎng)確保靜電除塵器始終處于高效的工作條件。